大東公司織造效率提升攻關(guān)記實(shí)
2015-10-29
南通大東有限公司東廠織巾車間把織機(jī)效率提升當(dāng)成車間管理的重點(diǎn)工作,有思路、有方法、有目標(biāo),從而使生產(chǎn)效率小數(shù)點(diǎn)后末位數(shù)每天都發(fā)生著可喜的變化。這種知難而進(jìn),主動(dòng)作為,應(yīng)對(duì)危機(jī)的精神值得全公司各條戰(zhàn)線借鑒和推廣。近期,東廠織巾車間設(shè)立了織機(jī)效率跟進(jìn)工作小組,按工序緊密跟進(jìn)解析影響織機(jī)效率因素,千方百計(jì)搶時(shí)間爭效率,取得了明顯進(jìn)步。 車間根據(jù)魚骨圖效率分析法,認(rèn)為影響織機(jī)效率有多方面原因,漿紗上漿率又是引起斷頭的首要因素,于是他們虛心地向多年從事漿紗研究的花工程師請(qǐng)教,對(duì)紗支的上漿率重新檢測,制定了各類紗支在不同干濕度下用料標(biāo)準(zhǔn),還對(duì)不同紗支采取不同的上漿率,制定排班進(jìn)行專人專品種漿紗,對(duì)機(jī)臺(tái)上出現(xiàn)異常斷頭率,進(jìn)行現(xiàn)場分析,漿紗工段負(fù)責(zé)人定期或不定期的到機(jī)臺(tái)上了解斷頭情況,現(xiàn)場取樣測試上漿后紗的強(qiáng)度,以便選擇合適的上漿率。二是對(duì)斷頭斷緯率突出的機(jī)臺(tái)進(jìn)行重點(diǎn)分析。如TP織機(jī),劍頭較大,一直以為是機(jī)器自身原因,個(gè)別機(jī)臺(tái)一個(gè)班斷頭六七十次,斷緯三四十次,于是車間效率工作小組,對(duì)每臺(tái)織機(jī)三個(gè)班斷頭斷緯次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,在排除紗支和漿紗質(zhì)量的前提下,安排專人對(duì)機(jī)器本身進(jìn)行調(diào)試攻關(guān),就從斷頭斷緯最多的機(jī)臺(tái)下手,哪怕每天只攻一臺(tái),每二天再跟進(jìn),直到攻破為止。經(jīng)過20多天的努力,TP機(jī)斷頭斷緯率高的硬骨頭終于被啃下,截止本月中旬TP織機(jī)斷頭最多的只有25次,斷緯最多的只有8次,車間整體織機(jī)效率明顯提高。 搞機(jī)對(duì)效率的影響也至關(guān)重要,車間除了對(duì)每天搞機(jī)機(jī)臺(tái)的開出時(shí)間點(diǎn)及時(shí)跟進(jìn)并作出合理調(diào)度,效率小組對(duì)搞機(jī)機(jī)臺(tái)一天24小時(shí)三個(gè)班內(nèi)開臺(tái)效率進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)異常隔天第一時(shí)間安排攻關(guān),時(shí)間點(diǎn)既有三班維修余地又不脫節(jié),為主動(dòng)完成機(jī)臺(tái)交接提供了保障。 車間效率工作小組還對(duì)車間內(nèi)共計(jì)96臺(tái)織機(jī)進(jìn)行效率排列分析,尤其對(duì)效率低于75%的機(jī)臺(tái)重點(diǎn)分析,發(fā)現(xiàn)一個(gè)對(duì)效率影響的隱形工序——上軸接巾。一些機(jī)臺(tái)由于等待上軸接巾影響了織機(jī)效率,于是車間采取對(duì)每班接巾超過計(jì)劃臺(tái)數(shù)的人員加發(fā)超產(chǎn)獎(jiǎng),對(duì)接巾機(jī)臺(tái)快速開出促進(jìn)效率提升的擋車工也進(jìn)行激勵(lì),對(duì)上軸接巾工每天的產(chǎn)量和工作量以“日清表”形式每天張貼公布,激發(fā)班與班、人與人之間力爭上游的氛圍,從而提升了接巾臺(tái)數(shù)和單產(chǎn)效率。 |